搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
(1)儀表無指示
①水汽383工號含氮小房電磁流量計無指示。
故障檢査、分析:通過對盤后和現(xiàn)場的一次元件間的信號測量發(fā)現(xiàn),盤后供電已送出,現(xiàn)場來的信號線無信號,一次元件有 故障。
故障處理:更換現(xiàn)場一次元件。
②苯胺車間開車期間,酸性苯流量時有少許流量或無指示。
故障檢査、分析:該流量計為E+H新型電磁流量計,現(xiàn)場指 示為時而有少許流量,時而顯示流量為零。檢查流量計的各項參 數(shù),參數(shù)設(shè)置狀態(tài)正確。而實際流過的流量已經(jīng)很大。與同口徑的 電磁流量計對換安裝,兩臺流量計指示現(xiàn)象一致??梢耘卸ú皇橇?量計本身問題,zui后確認(rèn)為酸性苯導(dǎo)電率低,因此無法測量實際流量。
故障處理:將電磁流量計改為轉(zhuǎn)子流量計測量后運行指示 正常。
③FT-6024電磁流量計無指示。
故障檢查、分析:儀表維護人員對DCS歷史趨勢進行查找, 發(fā)現(xiàn)在FT-6024指示為零之前一段(12h)趨勢顯示有過指示為零 的記錄。到現(xiàn)場檢査變送器,發(fā)現(xiàn)變送器出現(xiàn)故障燈閃爍,閃爍表 明流量計處于“空管運行”狀態(tài),將電磁流量計拆下檢查發(fā)現(xiàn),一 次傳感器內(nèi)被焦油污染嚴(yán)重,導(dǎo)致無法測量介質(zhì)流速。
故障處理:清洗電磁流量計,同時通知工藝清洗工藝管道后恢 復(fù)安裝,儀表顯示正常。
④苯酐裝置DCS改造后,循環(huán)水電磁流量計無指示。
故障檢查、分析:工藝人員反映循環(huán)水流量現(xiàn)場有流量指示, 而DCS操作畫面顯示“IOP”故障。儀表維護人員到現(xiàn)場檢查, 確認(rèn)儀表回路信號電纜無問題,流量計的二次儀表顯示狀態(tài)均正 確,DCS工程師對通道進行檢查,確認(rèn)為現(xiàn)場電磁流量計到DCS 系統(tǒng)的信號為有源信號,而DCS通道設(shè)置為無源信號,因此DCS 顯示為“IOP”故障。
故障處理:將DCS通道卡件進行有源/無源信號切換后正常。
(2)儀表指示波動
①H-酸干燥崗位的加料流量計指示波動大。
故障檢查、分析:儀表維護人員對電磁流量計進行檢查,一次 傳感器與二次儀表的接線和線路絕緣均無問題。將電磁流量計拆回 實驗室校正,各個流量刻度進行校正均符合精度范圍,而且運行穩(wěn) 定。分析原因為現(xiàn)場環(huán)境干擾影響造成流量波動大,到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)流量計附近有一大型鼓風(fēng)機長期運轉(zhuǎn),而且加料管線接地措施小好。
故障處理:對電磁流量計專門進行接地,按照標(biāo)準(zhǔn)接地方式對 其前后法蘭和殼體統(tǒng)一接地后,流量計指示不再波動。
②某化工廠排污系統(tǒng)一電磁流量計安裝后流量計運行正常, 測量準(zhǔn)確度高,在使用一段時間后發(fā)現(xiàn)流量計顯示有時會回零,而
且顯示值也有波動現(xiàn)象。
故障檢查、分析:該流量計為分體安裝,傳感器安裝在豎井 中,因為下雨,豎井中有很深積水,傳感器經(jīng)過長時間浸泡有潮氣 進人接線盒,導(dǎo)致勵磁線圈與大地間絕緣電阻降低,以至于流量計 無法正常工作。
故障處理:將傳感器處的接線盒打開,用電吹風(fēng)把接線盒里的 水汽烘干,使絕緣電阻大于20Mn,用硅膠將接線盒進線口密封。
③661B氧壓站測量生活水的電磁流量計為ABB000142142/ X099型,流量計工作時,信號越來越小或突然下降。
故障檢查、分析:造成上述情況的主要原因是電極間的絕緣變 壞或被短路。上述現(xiàn)象應(yīng)從以下三個方面考慮:
a. 測量導(dǎo)管的內(nèi)壁可能沉積污垢,應(yīng)予以清洗和擦拭電極。
b. 測量導(dǎo)管襯里可能被破壞,應(yīng)予以更換。
c. 信號插座可能被腐蝕,應(yīng)予以清理或更換。
經(jīng)檢査,信號插座被腐蝕。
故障處理:更換插座,此現(xiàn)象消失。所以日常要定期對其流量
計進行檢查防腐。
④電磁流量計FT0610指示波動。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查流量計電源、信號及表體本身正常, 但測量管道壓力不穩(wěn),振動較大,使測量介質(zhì)流速變化大,造成電 磁流量計指示波動。
故障處理:壓力穩(wěn)定后流量指示恢復(fù)正常。
⑤FT-6103流量計無流量時有指示,或有流量時指示不準(zhǔn)。 故障檢查、分析:儀表維護人員對電磁流量計進行零點校正
后,可以保證無流量時有指示故障不再出現(xiàn),可是又出現(xiàn)有流量時無指示故障。檢查一次傳感器與二次儀表的接線和線路絕緣均無問 題,一次傳感器的線圈阻值也在規(guī)定范圍之內(nèi),更換二次轉(zhuǎn)換器, 問題沒有解決。zui后將一次傳感器拆下檢査,發(fā)現(xiàn)測量腔室內(nèi)積垢 嚴(yán)重,測量電極污染。
故障處理:清理電磁流量計的腔室和電極后恢復(fù)安裝,儀表運 行正常。
⑥成品酸流量測量不穩(wěn)定。
故障檢查、分析:電磁流量計安裝在調(diào)節(jié)閥后,閥門開關(guān)頻 繁,導(dǎo)致介質(zhì)流產(chǎn)生氣泡,從而影響測量。
故障處理:停水后將電磁流量計移至閥前。
⑦循環(huán)廢酸流量計停車后指示zui大。
故障檢査、分析:儀表維護人員對流量計的一次傳感器、二次 轉(zhuǎn)換器進行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)任何問題。檢查參數(shù)設(shè)定,發(fā)現(xiàn)出廠 參數(shù)設(shè)置“空管檢測”輸出zui大。經(jīng)了解工藝人員確定管道內(nèi)處于 空管狀態(tài),協(xié)調(diào)工藝人員將物料充滿管道,儀表指示為零。
故障處理:將電磁流量計參數(shù)設(shè)置“空管檢測”輸出zui小 功能。
⑧水汽車間120泵房出口流量計指示偏高。
故障檢查、分析:儀表維護人員經(jīng)過一段時間對兩臺計量儀表 數(shù)據(jù)進行跟蹤對比,對比結(jié)果表明120泵房的流量計與污水廠流量 計比較始終指示偏高,而且隨著水量減小,量差指示越大。經(jīng)檢査 發(fā)現(xiàn)120泵房出口流量計處于未滿管狀態(tài)下運行,因此計量數(shù)據(jù)指 7K偏禹。
故障處理:將電磁流量計出口處液位提高,保證出口處液面高 于流量計的后部直管出口頂部,問題解決。
⑨脫鹽水裝置電磁流量計有時有流量但是不穩(wěn)定且很小。
故障檢查、分析:二級脫鹽水太干凈了,不導(dǎo)電,電磁流量計無法測量。
故障處理:更換能滿足此介質(zhì)的電磁流量計或時間位移式超聲波流量計。
(3)因工藝流體波動干擾引起的故障
①強流束的干擾。
如圖5-7所示電磁流量計FT-112安裝在彎曲管道底部A位 置,前后直管長度均符合要求。但裝置投運后,工作不正常。流量 波動很大,DCS趨勢圖雜亂,經(jīng)檢查,儀表安裝、電極、接地均 無問題。后檢査工藝上游管道,主管道的流量由三股流束Fi、F2, F3組成,其中F3來自一高位槽,與流量計安裝位置距離約20m。 而D段管道長約lm,H段管道約1.5m。F3流束從高位槽下來 后,由于其巨大位能轉(zhuǎn)換成動能,使F3和Fi、F2未混合穩(wěn)定而 直接穿過電磁流量計,即有兩種不同流速的流體穿過流量計。這股 流束對主流體的干擾,使流量計指示紊亂波動。將FT-112從A位 置移到B位置后(B位置距原管道彎曲部分2m),指示正常。
②容器內(nèi)局部阻力變化對流量的干擾。
如圖5-8所示電磁流量計FT-377安裝位置前后直管段及接地 均符合要求,但開車后其流量示值一直跳動。經(jīng)檢査,母液罐內(nèi)的 攪拌器停運后,流量示值穩(wěn)定。此攪拌器是側(cè)壁安裝,其位置距離 流量計管線出口約lm。因此,攪拌器槳葉所翻起的浪波改變了管 道出口的阻力。流量計出口到容器壁的距離Q約1. 5m,由于距 離太短,攪拌波浪使管道出口壓力波動,使流量計出口流速不穩(wěn), 流量示值跳動。因此將流量計位置從A位置改到B位置,距原安 裝位置約10m,流量計正常運行。
③溫度對流量示值的干擾。
如圖5-9所示,工藝流體經(jīng)流量計FT-114后再經(jīng)兩個流量計 FT-126、FT-127進人反應(yīng)器。正常情況下,F(xiàn)T-114的示值應(yīng)等 于FT-126及FT127流量之和,但發(fā)現(xiàn)有時誤差很大。在工藝人員 配合下,發(fā)現(xiàn)原來在投料初期,流經(jīng)FT-127的一股流體要經(jīng)過一 個換熱器E (根據(jù)工藝有時要對這股流體加熱,原100°C加人到 180°C)。由于流體溫度升高引起液體體積膨脹,使流經(jīng)FT-127的 流束速度加快。電磁流量計是速度流量計,因此使這股流束所指示 的流量數(shù)值加大,從而使分流之和大于總流量。根據(jù)溫度情況對這 股流量進行修正,解決問題。
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